5月3日,南京化學(xué)工業(yè)有限公司燒堿裝置膜法除硝及淡鹽水濃縮技改項(xiàng)目開車成功。“用鹵比可由過去的30%提升到80%,具有降低成本、提高質(zhì)量、提升環(huán)保等綜合效益。”該公司燒堿裝置相關(guān)負(fù)責(zé)人鄢明甫說。
這項(xiàng)改造的重點(diǎn)是以膜法除(芒)硝技術(shù)替代過去的氯化鋇除硝,打通提升用鹵比的“瓶頸”,產(chǎn)出的元明粉可用于涂料和制革,消除了這個環(huán)節(jié)毒性原料的使用。鄢明甫介紹,江蘇富產(chǎn)鹽鹵,鹵水的價格約為原鹽的三分之一,是燒堿生產(chǎn)的理想原料,“用鹵比提升至80%,年降成本1600萬元。”此外,因?yàn)槟しǔ跣Ч茫€能提高離子膜的使用壽命,降低電槽能耗,提高氯氣質(zhì)量,對下游裝置的安全高效運(yùn)行更有利。
“我要安排員工們學(xué)習(xí)新技術(shù)了。”燒堿裝置一次鹽水工段長許繼根說,因?yàn)橛名u比大幅提升,大大減輕了板框?yàn)V機(jī)等崗位的勞動強(qiáng)度,不再需要大量人員。“已經(jīng)對部分崗位進(jìn)行了合并,前期主動學(xué)習(xí)的員工嚴(yán)凌等人已經(jīng)到淡鹽水濃縮崗位上崗了。”
“做到最好,或者死亡!”鄢明甫說,南京的石化企業(yè)都面臨著這樣的生死抉擇,只有通過積極開展技術(shù)改造,降低成本、提升環(huán)保水平,才有一線生機(jī),“沒的選。”去年,該裝置完成了電槽零極距改造,使噸堿電耗下降了近300度。“通過這兩項(xiàng)改造,我們這套產(chǎn)能最小的燒堿裝置有望成為全國最好的裝置。”他表示,下一步還要繼續(xù)完善細(xì)節(jié),把裝置開出一流水平。